“維護企業利益,確保收益最大化”是英材公司每位干部員工扛在肩上的共同責任。面對壓力,該公司堅持以黨建引領促提升,凝心聚力謀發展,充分發揮勞模(工匠)創新工作室攻堅克難作用,聚焦關鍵工藝,緊盯技術攻關,全力以赴為企業降成本、增效益、謀發展。
提高多孔磚孔洞率
“頁巖緊缺,磚坯較重,燒制環節成本較大,如何在保證成品質量和技術指標的前提下降低成本”。該公司安環部、機修班技術骨干聚在一起,群策群力、集思廣益,從改善原料細度為源頭,擴大模具瓷頭為抓手,通過技術創新與實踐結合,反復試驗,成功將多孔磚孔洞率由原來的26%,提高到現在的34%,單磚重量從原來的5.6千克,降到現在的4.6千克,“一提一降”單磚節約原料1千克。
提高制磚機真空度
真空度是制磚機成型的一項重要技術指標,是確保成品磚質量的重要手段。“原先的制磚機真空度無法滿足工藝提升后的生產實際需要,怎么辦?”。又一個技術難關擺在了該公司機修班的全體成員面前,“對真空泵的循環水進行冷卻處理,使真空泵的效能達到出廠原始值,可以大大提高制磚機的真空度。”目前為止,該公司制磚機生產多孔磚的真空度都穩定在0.08Mpa以上,技術革新后泥料顆粒更緊密、聯結、易于成型,增強了胚體的韌性和強度,保障了產品質量的穩定。
制作壓濾機分流系統
2023年以來,因石灰原料質量層次不齊,導致壓濾機濾布、壓濾板的磨損加大,壓濾機出現漏水現象,固廢變回石灰漿回流進沉淀池,石灰被迫“復用”,壓濾工作成了“白忙活”。為此,該公司安環部與機修班組著手制定措施,采取將壓濾機的固廢與漏水的流液進行分流,在壓濾機下方添加接水管,直接連接循環水池,同時在固廢處理入口上放擋板連接接水管,達到壓濾期間和清理期間水和固廢進行分流,順利解決了壓濾機漏水問題。
據悉,該公司通過改工藝、強革新,有效壓縮了成品磚原材料的使用,降低了燒制過程中的能耗,減少了銷售環節的運輸成本,“小革新”為企業帶來了看得見、摸得著、見實效的“大收益”。